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減壓閥裂紋檢修

  • 發(fā)布日期:2016-11-19      瀏覽次數(shù):4365
    •                                    減壓閥裂紋檢修 

                                       上海申弘閥門有限公司

      之前介紹 豎式安裝自力式壓力減壓閥注意事項,現(xiàn)在介紹減壓閥裂紋檢修 由于上述裂紋的發(fā)現(xiàn),對主蒸汽管道的其它各個彎管都進行了宏觀檢查和磁粉探傷,在這些彎管的側(cè)、背弧處均發(fā)現(xiàn)長約2至20mm的小裂紋,這些裂紋經(jīng)少許機械打磨后均可消失。 減壓閥不同的形式有不同的具體工作原理。但總的原理還是:減壓閥是通過啟閉件的節(jié)流,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并使出口壓力保持穩(wěn)定。但一般減壓閥都要求進出口壓差必須 ≥ 0.2MPa。減壓閥的種類很多,常見的有:先導(dǎo)活塞式減壓閥、薄膜式減壓閥、波紋管式減壓閥、比例式減壓閥、自力式減壓閥、杠桿式減壓閥等等。它們分別適用于不同的工作介質(zhì)。

      減壓閥裂紋檢修 減壓閥的檢修 

      減壓閥拆除時,用鋼字在減壓閥上及與閥門相連的法蘭上,打好檢修編號,并記錄該閥門的工作介質(zhì)、工作壓力和工作溫度,以便修理時選用相應(yīng)材料。檢修減壓閥時,要求在干凈的環(huán)境中進行。首先清理減壓閥外表面,或用壓縮空氣吹或用煤油清洗。但要記清銘牌及其他標(biāo)識。檢查外表損壞情況,并作記錄。接著拆卸蒸汽減壓閥各另部件,用煤油清洗(不要用汽油清洗,以免引起火災(zāi)),檢查另部件損壞情況,并作記錄。對閥體閥蓋進行強度試驗。如系高壓減壓閥,還要進行無損探傷,如超聲波探傷,X光探傷。

      對密封圈可用紅丹粉檢驗,閥座、閥瓣(閥辦)的吻合度。檢查閥桿是否彎曲,有否腐蝕,螺紋磨損如何。檢查閥桿螺母磨損程度。

      對檢查到的問題進行處理。閥體補焊缺陷。堆焊或更新密封圈。校直或更換閥桿。修理一切應(yīng)修理的另部件;不能修復(fù)者更換。

      重新組裝蒸汽減壓閥。組裝時,墊片、填料要全部更換。

      進行強度試驗和密封性試驗。 
      2試驗 
      對存在上述主裂紋的主汽彎管進行了金相組織分析和力學(xué)性能測試,為開裂原因分析提供依據(jù)。 
      2.1 金相組織分析在主裂紋附近進行了金相復(fù)膜檢查,該處金相組織為珠光體+鐵素體,珠光體球化3-4級。 
      2.2 力學(xué)性能測試由于*彎管已經(jīng)整體失效,決定更換處理,故從割下的彎管中進行了取樣,進行了(縱向)力學(xué)性能測試。 
      其抗拉強度下降約15%,而屈服強度下降24%,塑性下降16.7%。 
      1主蒸汽減壓閥閥體的開裂情況 
      在對5爐進行的鍋爐定檢中,經(jīng)拆除保溫后宏觀檢查發(fā)現(xiàn),在主蒸汽管道與集汽集箱出口相連的*個彎管的背弧處存在大量裂紋。其中,大的一條裂紋(以下簡稱主裂紋)位于彎管背弧中軸線偏上位置處,與背弧中軸線接近平行,長約2324mm。對該裂紋打磨5mm深后,仍宏觀清晰可見。在主裂紋的下方約32mm處有一條與主裂紋走向平行的裂紋,長約270mm。在背弧中側(cè),主裂紋下側(cè)可見數(shù)十條長度為1至 100mm的小裂紋。此外,整個彎管的外表面均可見腐蝕痕跡。 
      彎管的內(nèi)弧呈現(xiàn)明顯的蠕脹變形,其中大的直徑增加量為5.55mm,總的相對蠕變應(yīng)變ε>2%,已達到DL/T441-2004《火力發(fā)電廠高溫高壓蒸汽管道蠕變監(jiān)督規(guī)程》要求更換管道的條件。彎管的內(nèi)弧處還有一處鼓包,鼓包中間有長一條約35mm的裂紋,裂紋兩側(cè)有數(shù)十條并行的長約2-20mm的小裂紋。 


      3原因分析 
      3.1 開裂原因分析機組在原根河林業(yè)局管理運行的15年期間,機組常有超負荷運轉(zhuǎn)情況,從以往的運行記錄中發(fā)現(xiàn),主汽出口溫度經(jīng)常超過規(guī)定值,高達470℃以上。主蒸汽管道在超溫下運行,蠕變速度顯著加快、機械性能嚴(yán)重下降、珠光體球化加速。 
      設(shè)備在超溫情況下運行,隨著蠕變的加速,主蒸汽管道的表面缺陷將成為宏觀裂紋的起源。 
      3.2 裂紋擴展原因分析①機組在2004年劃歸華能呼倫貝爾能源公司后,并入呼倫貝爾電網(wǎng)運行。因網(wǎng)內(nèi)負荷需要,改為調(diào)峰機組,基本每天起停一次,全年累計起停大于300次。在機組的每一次啟動——運行——停車的過程中,設(shè)備的承壓部件都經(jīng)受一次加載——保載——卸載的循環(huán),保載時間內(nèi)零件承受設(shè)計應(yīng)力和溫度的作用,停車后便*卸載,溫度亦降低。因為可以近似看成是具有一定保持時間的“拉——拉”循環(huán)。尖峰負荷機組在高溫低周疲勞的條件下工作,受到蠕變和疲勞的交互作用。是導(dǎo)致裂紋快速發(fā)展的*主要原因。②對#5機組的整個管系支吊架檢查發(fā)現(xiàn),所有的彈簧吊架已過載卡死,固定支吊架的位置也安裝不當(dāng),整個支吊系統(tǒng)已基本失效。這就必然導(dǎo)致整個管系的應(yīng)力狀況惡化,應(yīng)力集中明顯,加速了裂紋的擴展。 
      3.3 裂紋產(chǎn)生部位原因分析①由于疏水的原因,在鍋爐起爐時,主蒸汽管道升溫速度低于起爐升溫速度,當(dāng)集汽聯(lián)箱溫度達到435℃時,主蒸汽管道溫度卻只在280-300℃之間。由于#5爐主蒸汽管道采用汽機主汽母管的新蒸汽直接加熱方式,因此在并汽時,主蒸汽管道溫度在不到二分鐘之內(nèi)達到435℃,升溫速度>75℃/min。在彈性范圍內(nèi),熱應(yīng)力σ與為熱循環(huán)上下溫度差ΔT有下述關(guān)系:σ=KE·α·ΔT。式中K為約束系數(shù),E為彈性模量,α為熱應(yīng)力。從蒸汽走向上看,相對于其它彎管,主蒸汽管道與集汽集箱出口相連的*個彎管在并汽時產(chǎn)生的溫度差大,因此其承受的附加熱應(yīng)力也相應(yīng)大。②從管系走向上看,主汽*彎管需要補償?shù)墓芟禑崤蛎涀冃瘟看?,因此其受管系支吊架系統(tǒng)失效的影響也大,是早發(fā)生失效的主要原因。 


      4失效分析結(jié)論及防范措施 
      上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥主蒸汽減壓閥閥體背弧的裂紋失效,為蠕變、疲勞交互作用產(chǎn)生的。裂紋的迅速發(fā)展與設(shè)備的不規(guī)范運行、管道支吊架失效及設(shè)備的起停頻繁有直接關(guān)系。外觀形態(tài)上看,裂紋由上側(cè)外弧面,彎管中間應(yīng)力集中位置產(chǎn)生,且迅速向二側(cè)發(fā)展,以至達到起爐爆破的危險程度。從以上失效分析情況可以得出以下幾點建議:①起爐時的暖管,應(yīng)按運行操作規(guī)程進行,并汽前應(yīng)開啟主蒸汽管道疏水,保證疏水暢通,使主蒸汽管道升溫速度在規(guī)程范圍內(nèi),把管道熱應(yīng)力控制在允許范圍內(nèi)。②及時合理地調(diào)整管系支吊架,高溫管道與支吊架在運行過程中,其狀態(tài)是會發(fā)生變化的,必須按照DUT616-1997《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修調(diào)整導(dǎo)則》的要求進行監(jiān)察與維護,建立管道支吊架管理制度,以便于以后建立正常的壽命管理體系。機組每次大修時,技術(shù)人員根據(jù)有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定,對機組支吊架目視檢查一次,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時研究處理。③在允許的情況下,應(yīng)盡量減少啟、停爐次數(shù),且啟、停爐時應(yīng)按照相關(guān)規(guī)程、規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行,不應(yīng)因考核小指標(biāo)而縮短啟、停爐時間。運行中更應(yīng)按運行規(guī)程進行操作,嚴(yán)格杜絕超溫運行。④設(shè)備到貨及安裝前,應(yīng)對各部件做好前期檢驗及安裝前檢驗工作,嚴(yán)格檢驗各部件的表面缺陷及制造工藝,防止設(shè)備帶缺運行。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:Y42X-600LB美標(biāo)彈簧薄膜式減壓閥